液压泥炮是高炉生产的核心设备,在高炉生产中起着重要作用。由于某些企业对于高炉投产后一直没进行过大修和更换,其中的液压泥炮机已经很难满足正常使用的工作要求。因此,就要对液压泥炮机进行更换和改造。下面介绍的是高炉液压泥炮的具体改进措施:
1、加强对油液温度的控制。当炉前液压站的四台液压泵同时运行时,油温很快就会升至60度以上。油温的升高会导致阀芯的快速磨损,并引发许多严重的问题,如不能发挥自身的保压功能。即使液压站间歇工作,液压油的温度仍然没有下降到正常范围。原因是循环冷却系统进水温度高达30度,不能达到良好的冷却效果。同时,液压油箱面积过小,散热能力达不到要求。
2、提高油品质量。对于液压系统,油液的清洁度非常重要。回油系统的可靠性不能满足系统的要求。
3、对液压系统性能的改进。为保证高炉正常出钢,采用了东、西两种出钢方式。两个水龙头分别配有粘土和水龙头。两侧的粘土和水龙头都有自己的控制阀室,共用一个液压泵站。改造后的设备已运行一年多,保证了高炉的开、堵,使高炉出铁正常。由于手动换向阀会对系统造成很大的冲击,而且手动换向阀内部的定位销轴在使用过程中经常断裂,使换向阀无法换向,导致泥浆枪无法工作。应对措施是增设手动换向阀操作阀室。新型手动阀室手动换向阀保证了系统的稳定性和可靠性,解决了原有液压阀室漏油的老问题。
4、降低泥炮的冲击力。由于泥枪振动大、冲击大,连杆与液压缸的连接销经常断裂,严重影响了泥炮的正常工作。